腐蝕狀況分析及采取的防護措施
催化裂化聯(lián)合裝置是二次深加工裝置,原料中的腐蝕性物質(zhì)被*大程度地釋放出來(lái),在不同的操作條件下,不同的工藝設備產(chǎn)生了錯綜復雜、形態(tài)不同的腐蝕現象?,F根據催化聯(lián)合裝置近幾年的運行情況,闡述我裝置工藝設備的腐蝕情況及防護措施。
2.1 高溫氧化腐蝕及其防護
反再及煙氣回收系統屬高溫操作,氧是*普通的腐蝕介質(zhì),因此高溫氧化腐蝕是該系統*常見(jiàn)的腐蝕。在500~700℃左右的操作溫度下,氧和金屬直接作用生成Fe3O2,隨溫度的升高,金屬的氧化反應加快,形成如下化合物FeO、Fe3O4、Fe2O3。除氧化反應外,金屬在高溫下還發(fā)生脫碳反應,脫碳結果使金屬表面的固溶碳減少,甚至成為純鐵體,即影響金屬的機械強度,又降低了金屬表面的硬度和疲勞極限。高溫氧化腐蝕的*終形態(tài)為均勻減薄或局部穿孔。從我裝置運行情況來(lái)看,高溫氧化腐蝕主要發(fā)生在兩器內構件和工作溫度高且無(wú)襯里或襯里局部受損的容器或工藝管道上。如兩器翼閥、旋風(fēng)分離器料腿拉桿、熱催化劑儲罐及相連卸劑線(xiàn)、煙機出口水封罐及煙道上兩個(gè)水封罐筒體、降壓孔板兩端變徑筒體和雙動(dòng)滑閥前后筒節等部位,另外還包括再生器和沉降器的檢修平臺。
針對高溫氧化腐蝕的特點(diǎn),我裝置采用的防護措施一般有兩種:對再生器、反應器、兩器內構件、高溫煙氣管道及管路上設備,主要在結構設計時(shí)已予以考慮,采用效果較好的襯里和龜甲網(wǎng)材質(zhì),能基本達到防高溫氧腐蝕的目的(見(jiàn)表二)。而我們防護的主要工作就是監測設備壁溫,并在裝置停工檢修時(shí),檢查襯里的使用情況,根據受損程度,予以修補或更換。對于熱催化劑儲罐、卸劑線(xiàn),檢修平臺等,則采用定期除銹、油漆的防護手段。
表二 300萬(wàn)噸/年FCCU反再系統襯里使用表
部位 |
材料(隔熱/耐磨) |
部位 |
材料(隔熱/耐磨) |
再生器 |
QA-212B/—— |
提升管 |
QA-212/TA-218 |
燒焦罐 |
單層隔熱耐磨QA-212* |
沉降器筒體 |
單層隔熱耐磨WHL-3 |
主風(fēng)分布板 |
QA-212/TA-217,TA-218 |
汽提段 |
QA-212/TA-217 |
外循環(huán)管 |
QA-212/TA-218 |
輔助燃燒室 |
ZJQ-1200/CL低硅澆注料 |
旋分器系統 |
——/TA-218 |
煙道 |
FC-G/TA-218,FC-N |
2.2 低溫露點(diǎn)腐蝕及其防護
低溫露點(diǎn)腐蝕是對反再及煙氣回收系統的正常運行危害*大的一種腐蝕形態(tài),其實(shí)質(zhì)是NOX+SOX+H2O的一種腐蝕體系。針對我裝置設備的腐蝕情況,并根據腐蝕發(fā)生的條件、特征,本文將其細分為應力腐蝕開(kāi)裂和硫酸露點(diǎn)腐蝕。
近幾年來(lái),部分企業(yè)催化裝置再生及煙氣系統設備在運行中相繼出現大量穿透性裂紋,嚴重影響裝置安穩運行。通過(guò)對受損部位金屬進(jìn)行斷口分析和實(shí)驗室模擬試驗,確定是由于煙氣中氮氧化物、水蒸氣、SO2、CO2等組分在低于露點(diǎn)溫度的器壁上凝結、腐蝕形成的應力腐蝕開(kāi)裂。應力腐蝕的發(fā)生需要三個(gè)條件:有特定的腐蝕介質(zhì)存在、工作狀態(tài)下存在拉伸應力、介質(zhì)的PH值呈酸性。在應力腐蝕開(kāi)裂中,起主要作用的介質(zhì)是氮氧化物(由原料中氮化物燃燒而成),開(kāi)裂時(shí)間與設備材質(zhì)、應力集中大小有密切關(guān)系。我裝置自1999年開(kāi)工以來(lái),摻渣比一直較大,平均在15%左右,原料重質(zhì)化后氮化物增加使煙氣露點(diǎn)溫度升高,從而產(chǎn)生了應力腐蝕的環(huán)境。2001年9月,委托北京設計院對再生煙氣酸露點(diǎn)溫度進(jìn)行測試,在加工量340t/h,摻渣14%的條件下為:再生器出口煙氣為
硫酸露點(diǎn)腐蝕的機理同應力腐蝕一樣,也是由于設備外壁溫度太低,引起煙氣酸露點(diǎn)腐蝕。區別不同的是,在硫酸露點(diǎn)腐蝕中起主要作用的腐蝕介質(zhì)是硫化物,受腐蝕部位可以沒(méi)有較大的應力集中,也因此這種腐蝕形態(tài)的特征是點(diǎn)狀腐蝕或孔蝕,僅伴有沿環(huán)向分布的微裂紋,個(gè)別的有細微分枝。催化聯(lián)合裝置發(fā)生該類(lèi)腐蝕的典型部位為煙氣回收系統中煙道上的波紋管膨脹節,自1999年11月投產(chǎn)以來(lái),裝置內7個(gè)煙道膨脹節有5個(gè)相繼出現泄漏。經(jīng)檢查,各膨脹節腐蝕形狀基本一致:泄漏部位在波殼波谷處,表現為Ф5~Ф10左右的小孔,孔周?chē)悬S綠色結晶物析出,并有一定量的黃綠色殘液滴流。通過(guò)檢測,膨脹節外壁溫度在40~75℃左右,在煙氣入口排污線(xiàn)上采樣分析,10ml殘液稀釋至175ml溶液時(shí)PH=3,SO42-總量為
應力腐蝕開(kāi)裂和硫酸露點(diǎn)腐蝕都屬于低溫露點(diǎn)腐蝕,只所以如此劃分,是為了便于研究和分析本裝置內具體的腐蝕問(wèn)題,在實(shí)際生產(chǎn)中,這兩種腐蝕形態(tài)往往是交互作用,一起發(fā)生的,只是起著(zhù)不同的主導作用,導致腐蝕特征有所差別。
對低溫露點(diǎn)引起的腐蝕,我車(chē)間是做到有的放矢,具體設備采用不同方法,主要有以下幾種防護措施:
1)在準確測定了煙氣露點(diǎn)的基礎上,控制排煙溫度,做到即不造成熱量 浪費,又使煙氣溫度在露點(diǎn)以上。目前我裝置排煙溫度控制在225~
2)對波紋管膨脹節,我們主要采取了提高波紋管表面溫度的辦法。在2001年大檢修中更換了泄漏的膨脹節,并通過(guò)增加波紋管的外保溫,和改進(jìn)導流筒與波紋管之間密封形式的技術(shù)改造,使波紋管在使用中的表面溫度達到200~
3)對再生器及煙道管線(xiàn),一方面加強設備壁溫監測,和完善工藝管線(xiàn)配置,減少煙氣較易冷凝附著(zhù)的盲端;另一方面考慮使用新型超溫自動(dòng)脫落保溫材料,確保設備壁溫在煙氣露點(diǎn)溫度以上;
4)對鍋爐爐管的防護,除繼續使用耐低溫露點(diǎn)腐蝕的ND鋼外,特別加強聲波吹灰器的使用。聯(lián)系廠(chǎng)家對聲波吹灰器系統進(jìn)行了維護和升級,把控制系統PLC點(diǎn)數由90改為56,并更換掃頻程序,由每半小時(shí)一臺運行改為兩臺。
2.3 高溫硫腐蝕及其防護
高溫硫腐蝕是H2S、活化硫和低級硫醇在
該種腐蝕主要通過(guò)設備和管線(xiàn)的材質(zhì)選用來(lái)解決腐蝕問(wèn)題。2001年大修將兩臺原蘭煉油漿泵更新為溫州嘉利特油漿泵,該泵主要特點(diǎn)為泵殼內層使用耐磨襯里,適用于含催化劑顆粒的油漿介質(zhì),在后來(lái)的檢修中也證明了這點(diǎn)。油漿系統管線(xiàn)材質(zhì)在更換時(shí)未做升級,計劃下次檢修將彎頭等沖刷腐蝕嚴重部位改為Cr5Mo。另外還通過(guò)加強油漿外甩和采樣分析,控制好油漿固含量≯
2.4 低溫濕硫化氫腐蝕及其防護
濕硫化氫對金屬的腐蝕是一種電化學(xué)反應過(guò)程,首先硫化氫在水中離解為H+、HS-和S2-,在此溶液中,陽(yáng)極反應為Fe→Fe2++2e,陰極反應為3H++3e→3H吸附→H吸收+H2↑,同時(shí)Fe2++ S2-→FeS↓。硫化氫對金屬的腐蝕,因受不同因素的影響,其腐蝕破壞形式是多種多樣的,包括均勻腐蝕、坑蝕、應力腐蝕破裂等,或者是兼而有之的。
我裝置發(fā)生低溫濕硫化氫腐蝕的主要部位是吸收穩定系統的塔頂管線(xiàn)和氣分精制系統的溶劑再生部分。吸收穩定系統的腐蝕較輕,大修檢查時(shí)各設備均無(wú)嚴重腐蝕。僅在2002年5~6月,解吸塔和穩定塔塔上部人孔信號孔泄漏,穩定塔頂管線(xiàn)法蘭信號孔漏,后用Φ8~Φ10的螺栓堵死。
產(chǎn)品精制系統于蒂1周期運行時(shí),情況良好未發(fā)生泄漏,2001年大修檢查也未發(fā)現腐蝕嚴重部位。但自2001年底以來(lái),溶劑再生部分設備及管線(xiàn)因腐蝕多處泄漏。塔底重沸器E3204殼體及氣相返塔線(xiàn)發(fā)生多點(diǎn)泄漏。測厚數據說(shuō)明設備和管線(xiàn)腐蝕非常嚴重:E3204殼體兩側中分面上約1/3處,減薄至2.8~8mm (原始
表三 E3204和E3201有關(guān)技術(shù)參數
位 號 |
管程 |
殼程 |
||||||
介質(zhì) |
溫度℃ |
壓力MPa |
材質(zhì) |
介質(zhì) |
溫度℃ |
壓力MPa |
材質(zhì) |
|
E3204 |
蒸汽 |
143 |
0.3 |
0Cr18Ni1OTi |
半貧液 |
125 |
0.2 |
20R |
E3201 |
富液 |
98 |
0.4 |
0Cr18Ni1OTi |
貧液 |
65 |
0.2 |
16MnR |
對貧液、富液化驗分析,發(fā)現成分中Cl-濃度比上周期增大許多,為800~900ppm,經(jīng)查證為本運行周期才開(kāi)始進(jìn)脫硫系統的Ⅲ重液化氣帶來(lái)的。富液過(guò)濾器濾出的雜質(zhì)分析證明腐蝕產(chǎn)物主要為FeS,排除了存在其它腐蝕介質(zhì)的可能。據文獻介紹,碳鋼在100~150℃下生成的是保護性能較好的硫化鐵膜,具有新陳代謝和自我修補的機能,使保護膜在溶液中處于不斷溶解和隨時(shí)形成的動(dòng)平衡狀態(tài)。當溶液中含CI-后,就會(huì )破壞這種平衡。一般通過(guò)縫隙腐蝕或孔蝕形成蝕坑(Φ20~30μm),當鋼表面存在硫化物夾雜或其它薄弱點(diǎn),則小蝕坑優(yōu)先在這些點(diǎn)形成。隨著(zhù)蝕孔的加深和形成腐蝕產(chǎn)物覆蓋坑口,孔內外溶液之間的物質(zhì)遷移變得困難,而CI-借電泳卻擴散進(jìn)來(lái),導致CI-在孔內的富集,使蝕坑內愈益酸化,構成活性態(tài)-鈍態(tài)電池體系的閉塞電池腐蝕,加速擴大加深蝕孔,直至漏穿。
2002年9月對該部分設備局部停工,進(jìn)行搶修。腐蝕的形態(tài)正如所料的,且發(fā)生部位在焊縫、接管邊緣、氣液交界面和彎頭處,這些部位都是易產(chǎn)生蝕坑的薄弱點(diǎn)。同時(shí),由于CI-的存在破壞了鋼表面的硫化鐵膜,使得接管口附近和折流板邊緣,流動(dòng)呈湍流態(tài)區域的湍流腐蝕作用加劇,造成湍流腐蝕起主要作用的局部破壞。另外,介質(zhì)中的堿渣等固體雜質(zhì),亦造成了一定的沖刷腐蝕。搶修中更換了E3204本體及貧富液管線(xiàn),因檢修時(shí)間所限,對E
對低溫濕硫化氫腐蝕嚴重的溶劑再生部分,我們主要采取了以下防護措施:
1)調整系統流程,將Ⅲ重來(lái)液化氣改出,切斷CI-的來(lái)源,只此已極大地改善了溶劑再生部分的腐蝕狀況;
2)全部更換原系統胺液,加強補堿換堿管理,做好堿渣的過(guò)濾工作;
3)對塔底重沸器E3204進(jìn)行技術(shù)改造,管板和鉤圈改為16Mn鍛,管束外壁鍍Ni-P,鍍層厚度30±5μm,殼體內壁噴鋁,厚度
4)做好定期測厚工作及介質(zhì)定期分析。
對生產(chǎn)裝置的腐蝕防護,強化工藝防腐蝕技術(shù)和進(jìn)行合理有效的選材是*根本的防護措施,但采取的防護措施只是起到減小腐蝕影響或減緩腐蝕速度的作用,并不能完全根除腐蝕的發(fā)生,沒(méi)有腐蝕的裝置是不存在的。作為基層設備管理人員,應在此基礎上,加強日常生產(chǎn)技術(shù)管理,將防腐措施做細做實(shí),改善設備運行狀態(tài),提高設備可靠性,延長(cháng)運轉周期。同時(shí)更要學(xué)會(huì )采用多種監測手段,對設備的腐蝕速度和某些與腐蝕有密切關(guān)系的參數進(jìn)行連續或間斷測量,以求對設備的腐蝕狀況進(jìn)行控制。