興罡石化設備

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產(chǎn)品知識

催化裂化聯(lián)合裝置的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)現狀

作者: 興罡石化設備| 時(shí)間:2016-02-14 09:04:14 | 點(diǎn)擊次數:

 近年來(lái),公司加工含硫高酸原油比例不斷增加,隨著(zhù)原料中硫含量的增加,裝置面臨的腐蝕環(huán)境不斷惡化,由此導致的設備故障及生產(chǎn)事故也呈上升趨勢,形勢十分嚴峻。為確保裝置長(cháng)周期運行,提高經(jīng)濟效益,特此探討一下催化裂化聯(lián)合裝置的腐蝕與防護問(wèn)題。 

1. 裝 置 概 況

1工藝特點(diǎn)

催化裂化聯(lián)合裝置是由通常概念的催化裂化﹑產(chǎn)品精制及氣體分餾三套工藝裝置深度聯(lián)合而成,同時(shí)還包括余熱鍋爐、余熱回收站及煉油新區共用的空壓站、污水預處理與凝結水回收系統。該裝置以經(jīng)過(guò)一次加工的蠟油餾分為主要原料,同時(shí)摻煉混合渣油,在生產(chǎn)高辛烷值汽油和液化石油氣為主的同時(shí)兼顧柴輕油收率,副產(chǎn)少量油漿。

1生產(chǎn)現狀

該裝置原設計加工的原料為混合蠟油,不摻煉渣油。但根據公司生產(chǎn)總體安排,摻渣比在不斷提高,同時(shí)原料中硫含量常常超過(guò)設計值,,原料不斷變重和性質(zhì)劣化,使裝置的工藝設備和管道受到較嚴重腐蝕。自1999115開(kāi)工以來(lái),我裝置陸續加工了二十余種高硫原料,并保持著(zhù)較高的摻渣比。實(shí)際加工情況與設計工況比較見(jiàn)下表:

表一   原料性質(zhì)及加工情況統計

項目

密度

殘炭

加工量

摻渣比

 

kg/m3

w%

w%

t/d

%

設計值

874.7

0.73

0.250.38

8215

/

*大操作值

901.2

2.45

0.542

8440

24.5

*小操作值

886.9

1.46

0.178

7242

13.9

平均操作值

894.3

2.1

0.31

7727.8

18.7

由此可見(jiàn),原料性質(zhì)已遠遠超過(guò)設計值(含硫量歷史值*高曾達到過(guò)0.84%),并且摻渣比也提至約20%,這就使得按蠟油催化裂化設計的工藝設備和管道要經(jīng)受?chē)乐氐母g考驗;另外經(jīng)過(guò)二次加工,原料中的硫化物發(fā)生劇烈分解,生成大量硫化氫和低分子硫化物進(jìn)入干氣和液化氣中,帶至分餾穩定、氣分精制系統,使上述系統的硫化物腐蝕較為嚴重,工藝上需要加強脫硫措施,設備管理上需要采取相應的防腐蝕措施,以減輕設備的腐蝕。從裝置硫分布情況來(lái)看,硫及硫化氫遍及全裝置各系統,因此設備的防腐工作是任重而道遠的。目前裝置開(kāi)工近三年,但已發(fā)生了數起因腐蝕引起的設備故障或生產(chǎn)事故。隨著(zhù)裝置的繼續運行,含硫高酸原料摻煉比例不斷增大,設備材質(zhì)愈接近使用年限,裝置各系統的腐蝕問(wèn)題會(huì )日漸顯著(zhù),成為制約裝置安穩長(cháng)滿(mǎn)優(yōu)運行的重要因素。

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